渣漿泵的原始工況渣漿泵用于精礦和尾礦的輸送。由于泵的工作能力與負荷的最佳匹配點難以確定,并且負荷波動頻繁,造成泵經常出現吸空、喘振現象,以至于電流波動大,以磁選的渣漿泵為例,其配用電機為Y280M-8,功率45kW,額定電流90A,生產過程中,其電流波動范圍為45A~90A,并且波動頻繁,這種頻繁的波動,對泵體、管路及電機本身的沖擊特別大,嚴重影響電氣系統及管路的使用壽命。 我們對渣漿泵進行了變頻技術改造,根據工藝要求,選用HF-P5-45T3型變頻器,實現了對渣漿泵的變頻控制,徹底解決了生產中出現的問題。使用效果使用變頻技術后,取得了較好的效果,具體如下:(1)動態性能好,實現了電機的無級調速當負荷發生變化時,可通過鍵盤輸入及時調節電機轉速,以滿足負荷要求;(2)實現平滑起動系統起動時,在設定時間內,電動機頻率由零均勻升高到設定的頻率值,電動機實現勻加速起動,起動力矩不發生變化,對電機的起動沖擊很小,實現平滑起動,同時減少對電網的沖擊;(3)系統效率高、功率因數高采用變頻調速技術后,只開1臺75kW羅茨鼓風機就能滿足生產需要,電機功率降低34%,而鐵精礦產量卻大大增加。 渣漿泵應用變頻調速技術后,我們根據生產情況,通過現場跟蹤測試,采集了與負荷相適應的相關技術參數,渣漿泵在此參數下運行,不再發生吸空和喘振現象,工作狀態平穩,改造前后對比情況見。采用變頻調速技術后,設備運行效率大大提高,產品產量、質量都有不同程度的提高,同時節約電能,年節電40萬kWh,綜合經濟效益顯著。存在問題變頻調速技術應用一年來,運行比較正常。運行初期曾頻繁發生“OL”(過載)保護。渣漿泵應用變頻調速控制過程中,頻繁發生變頻器進行“OL”保護而自動跳閘故障,導致礦漿溢出箱體,造成金屬流失,嚴重時金屬流失量達15t,以致生產無法順利進行。經過現場跟蹤觀察,發現由于金屬的沉降速度快,管口處淤積的鐵精礦堵塞管口,造成瞬間負荷急劇加大,當電流達到110A時,一旦超過變頻器設定的保護時間,變頻器就會自動“OL”保護而跳閘。 針對負載情況,找出最佳頻率控制點,使渣漿泵的工況趨于穩定。通過現場跟蹤觀察,根據鐵精礦量及礦漿的濃度情況,我們找到全盤的最佳匹配頻率,以反復調試,確定了不同臺時量不同礦漿濃度時的渣漿泵運行頻率,使泵的運行趨于平穩;及時對崗位操作工人進行技術培訓,使大家及時掌握變頻器的有關知識,糾正錯誤認識和操作,掌握正確的操作要領及故障應對策略。通過以上工作的開展,使渣漿泵運行平穩,負荷電流穩定。崗位操作工人也掌握了相應的操作技能,能根據運行中的實際情況進行正確合理的操作,從而避免了“OL”故障的發生,系統運行逐步穩定。聲明:本文為轉載類文章,如涉及版權問題,請及時聯系我們刪除(QQ: 229085487),不便之處,敬請諒解!